Une heavy de plus..... 🇫🇷

04 Jun 2020 17:32

A l'image d'autre protagoniste j'ouvre ce sujet pour vous présenter l'évolution de mon projet de TopCNC Heavy.

La surface exploitable visée est de 800x500mm. Alors pourquoi me direz vous une Heavy. Cette configuration me semble tout simplement plus rigide. Ces dimensions me sont dictées en grande partie par la place disponible dans la zone atelier de mon garage. Les 16m² ne me permettent pas plus sachant qu'il y a un wagon d'autres machines et poste de travail...bref un boxon dans lequel je vais devoir mettre bonne ordre et l'arrivée de la TopCNC sera un bon motif pour s'y mettre.

Donc pour ma version de la TopCNC heavy je vais partir sur des 2040 de 750mm pour les Y avec des vis T8 de 650mm et des 2080 et 2060 de 1000m avec vis T8 de 900mm pour le X. Je ne me suis pas encore décidé pour le Z : version normale ou version rallongée.

Pour bouger tout ce monde je parts sur les Nema17 2A 59nm piloté par l'arduino uno avec le duo GBRL/CNCjs.

En ce qui concerne la broche je ne ferais pas dans l'originalité, dans un premier temps au moins, en utilisant une affleureuse Makita.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que je parcours le forum et les vidéos pour faire la synthèse de toute l'info nécessaire à cette réalisation. Il me reste encore des interrogations du genre fin de courses ou pas (mise en place?), constitution et utilisation d'une sonde d'angle pour place l'origine....


EDIT 13/08/2020 : Si vous aller plus loin dans le sujet vous verrez que j'utilise des supports de roulement vis T8 raccourcis et placés vers l’extérieur. Dans ce cadre la longueur de Vis T8 à utiliser est égale à la longueur du profilé pour les axes X et Y. Dans cette config. en mettant une poulie GT20 en blocage à l’extérieur sur le roulement ( CF le post de PETER DONOVAN : https://i.ibb.co/WW7bPLX/20200730-143016.jpg ) on limite voir élimine les oscillations des vis T8 lors de la rotation surtout sur les grandes longueurs.

EDIT 30/09/2020 : (voir Page 30)  Changements broche/partie commande/partie mouvement

12 Aug 2020 14:46

Mes vis T8 sont arrivées et surprise à la place de 2 vis de 1040mm j'ai deux vis de 1500mm. Je pense qu'ils ont un soucis dans leurs stock d'où le petit délais en plus et au final les 1500mm à la place des 1040mm....moi je dis bravo à Grobotronics et je les recommandé chaudement

12 Aug 2020 19:01

Je n'ai pas pu résister......j'ai monté les vis T8

Voilà la partie mécanique est finie à 99.999999%. Il me reste encore à fixer les cornières alu qui supportent les Dragchain. Il va être temps de commencer la partie électrique et le meuble support.
13 Aug 2020 07:48

Il va etre temps de la faire fonctionner en vidéo surtout on en peut plus d'attendre nous 😭

13 Aug 2020 08:00

@Topsie : Petar encore un truc à apprendre vu que je me suis toujours borné aux Photos......

13 Aug 2020 13:49

Ahah apprendre apprendre apprendre j'adore ça 😍😍😍😍

PS : Tu devrais t'imprimer une entretoise pour caler entre ta poulie GT2 en haut du Z et le roulement juste en dessous ! 

J'avais justement prévu sur mon design original de caler la poulie contre le roulement pour que ça tienne tout l'axe Z fermement ! 

La si ton roulement en bas du Z sort de son logement, tu as tous le Z qui va faire une chute de 10mm :s

13 Aug 2020 16:02

@Topsie : le roulement du bas (celui avec la vis) est prisonnier par l'entremise de ma plaque de fixation du support d'aspi. Mais effectivement j'ai pensé aussi a bloquer la vis par le haut

13 Aug 2020 19:50

Idefixes, cool de voir que tu est dans les starting-blocks pour lancer la CNC!

Tes T8 sont arrivées en 2 jours?? 😮 Expédiés le 10, reçus le 12?

Je n'ai pas eu de problème avec la tige T8 de l'axe Z, comme indiqué par Topsie, car mon roulement (celui à vis, en partie inférieure) est entré de force, donc je le vois pas trop se déloger, mais c'est vrai qu'imprimer une cale entre la poulie et le roulement supérieur est plus sûr.

Allez, allez, une petite vidéo dès que ton électronique est finalisée, on veut la voir en fonctionnement!! 😎

13 Aug 2020 20:20

@DavidC ; va falloir câbler tout cela et fournir un support correct avant de mettre en route....donc reste du taf....mais bon je reste motivé j'ai déjà un bon nombre d'utilisations prévues pour la machine. J'ai entre temps dessiner sous Fusion 360 un guide/gabarit pour pouvoir couper de façon précise et reproductible, avec ma scie Festool sur rail, les pièces pour les différents établis pour l'atelier,dont la zone CNC/Imprimante 3D

15 Aug 2020 08:38

Ce matin séance de test de électronique avec moteur pas à pas......qui a tourné vite court...

Bon je suis officiellement testeur d'emmerdes potentielles voir potentiellement potentielles....ben cela ne pouvait pas se dérouler comme prévu...

J'ai tout bien branché :

Et au moment ou je mets la Meanwell en route....odeur de chaud petite fumée qui se dégage du CNCshield....je me précipite pour tout débrancher...

Rougeoiement et fumée venait de là où il y a marqué FUSE (rassurant dans un certain sens puisque c'est un fusible....)


J'ai dépluggé mes 4 driver, revérifié tout le câblage, vérifié que l'arduino répond sous CNCjs, renvoyé la sauce en observant et là plus rien. J'ai donc rebranché avec un seul driver (sur le YA) en regardant de suite le Vref  que j'ai redescendu de 1.5V a 0.75V. Puis j'ai testé avec CNCjs le moteur. Il répond normalement.

J'ai ensuite, avec ce driver, testé un axe après l'autre et tout fonctionne. Puis j'ai réglé un driver après l'autre....seulement voilà même si les 4 se règlent à 0.75V un des 4 ne répond pas aux commande de CNCjs et quelque soit l'axe utilisé. il est donc mort et présente à mon avis un soucis dès le début.

Je vais commandé un pack de 5 nouveaux drivers et un nouveau Shield même si celui-ci semble fonctionner pour mon retour de congés dans 8 jours. Ce weekend je vais essayer de câbler mes moteurs sur la machine et de tester le fonctionnement .... mais que sur deux axes en simultané....

Pour les futurs possesseurs de Topcnc lors de la première mise en je vous conseille de vérifier plusieurs fois votre câblage et de ne commencé qu'avec un seul drivers sur le shield ;

- de tourner le potentiomètre de réglage a fond dans le sens Horaire (1 tour) puis de monter d'un quart de tour et de mesurer la Vref et d'ajuster...attention la plage de réglage est réduite

- de tester avec un moteur le fonctionnement

- de passer ce driver valider sur les autre axes un après l'autre et de voir le fonctionnement du moteur

- de règler et tester les driver un après l'autre

une fois cela validé mettre les 4 ensembles

Que du bon sens en fait mais on vite impatient de voir tourner le tout et le bon sens passe a à la trappe

15 Aug 2020 12:55

Premier essais sur plusieurs plans :

-filmer et mettre en ligne

-premiers mouvements des axes Y

https://youtu.be/3anuwwaV3fU

-premiers mouvements des axes Z

https://youtu.be/fe4i2QvZgRI


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