La CNC HEAVY de Grozby88 : C'est parti pour l'aventure ! 🇫🇷

12 avr. 2020 21:53

Bonsoir à tous,

Tout d'abord je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques malgré l'ambiance générale morose !

J'ai décidé de créer ce topic pour le suivi de la fabrication de ma CNC modèle HEAVY sur les bases de taille que Topsie, à savoir 1100x1300 mm

Voici un premier point après 10 jours d'impression quasi 24/24 h ... J'ai bouffé tous mes fonds de bobines qui traînait à la maison, y compris une bobine quasi entière de PETG bleu qui ma fois s'est imprimé mieux que je ne le pensais (en tout cas mieux que mes derniers essais il y a quelques mois !!! ... L'expérience sans doute !)

[img]https://i.imgur.com/Tiowxum.jpg[/img]

https://imgur.com/Tiowxum

https://imgur.com/Tiowxum

https://imgur.com/bd5DdhO


J'ai reçu vendredi des bobines de PLA premium noir qui vont me permettre d'attaquer les grosses pièces sans l'appréhension de tomber en panne de filament !!!

Je vous tiens au courant à la prochaine avancée significative !

02 juil. 2020 08:43

Salut Grozby,


Je me permets de remettre ici une partie de ton poct sur le topic de Gaetan:


N'as-tu pas un peu plus de résistance aussi sur tes moteurs ? Pas de chauffe excessive ?

02 juil. 2020 15:07

Salut Torrent007,

Alors, effectivement il y a une subtilité à l'installation qu'il faut bien appréhender, que ce soit avec les écrous laiton et/ou imprimés !

Il y a un côté ou tu vas fixer fermement et à fond l'écrou laiton ... Et en opposition, de l'autre côté du bloc bleu sur ma photo, il faut jouer sur le serrage de l'écrou laiton ou plastique pour que ce soit suffisamment serré pour supprimer les a-coups et suffisamment lâche pour ne pas brider la vis T8 ... çà se fait au feeling mais tu verras vite quel est le juste milieu ...

De plus, ne pas oublier de graisser la vis trapézoïdale de temps en temps pour faciliter la glisse et empêcher que çà grippe !

Bon courage dans ton montage !

02 juil. 2020 19:26

Un peu de nouveau ce soir ...

En effet, j'ai vu quelques clients aujourd'hui et j'ai fait un peu de récup pour des futurs tests.

J'ai réussi à choper quelques belles chutes de Valchromat noir (MDF teinté dans la masse), quelques chutes de CP fin et du plexiglas suisse de qualité... Et surtout beaucoup plus rare, un petit morceau gris clair de HPL, une matière composite haute densité quasiment indestructible ! ... on va pouvoir tester et s'amuser !!! :-)

Autre bonne nouvelle ... j'ai pu récupérer mes plaques de médium taillées sur mesure pour faire mon martyr bien plan ! ... Et çà aussi c'est bien cool !

Cà fait bien propre et il faut maintenant que je mesure les différences de hauteur de plateau aux 4 angles ... je vais tâcher de faire çà ce WE !



J'ai également racheté du cable réseau et j'ai réussi à passer le fil du endstop de l'axe Z ... Reste à faire quelques soudures, à réaliser l'entrée dans le boitier de commande et connecter le tout sur la CNC shield ... Et enfin tester le homing !!! Du boulot en perspective !!! Yes !



Bonne fin de semaine à tous ! et à bientôt !

03 juil. 2020 11:11

On attend tes retours concernant ces différents matériaux 😃

Bon fin de semaine à toi aussi!

03 juil. 2020 20:14

Salut Alain,
la prochaine étape, c'est le calage sous les 4 pieds pour pour gagner de la hauteur pour le Z.

04 juil. 2020 04:16

Pourquoi tu dis çà Eric, Je n'ai pas de soucis avec le Z ???


04 juil. 2020 21:57

Bonsoir à tous,
Alain, C'est juste parce-que je vois sur tes photos, que le plancher + la martyr son épais et ça va te permettre de gagner pas mal de hauteur, surtout avec le support noir pour la découpe (surtout ne le prends pas mal, c'est juste une idée comme une autre).
Et oui, avec la TopsCNC, 1mm de gagné c'est 1mm....
Bon week-end à tous.

05 juil. 2020 06:32

Pas de problème Eric ! Tes remarques sont toujours pertinentes !!! ...

En fait, je ne vais plus utiliser les supports noirs car ils sont trop hauts justement ...

Dans un premier temps, je vais fixer les pièces à usiner au double face .... puis je pense faire un maillage de perçage de 20 mm pour utiliser des impressions 3D à serrage excentrique pour coincer les pièces

Ce WE, j'ai encore pas eu le temps de m'y remettre mais il faut que je finisse les endstops et que je teste le homing pour définir de manière réelle la surface de travail maximum exacte de la machine. Il faut que je prenne le temps également de faire le niveau aux 4 coins comme tu as montré dans ta vidéo.

çà serait pas mal également, si tu trouves le temps, de faire une vidéo pour montrer de plus près et expliquer le branchement pour démarrer la broche avec le logiciel cncjs via un relais ... Merci d'avance

05 juil. 2020 17:55

Je vois que les journées ne sont pas assez longue....
Est ce que c'est ok pour toi ce schéma.

Au passage, dernière petite vidéo sur le joint balais définitif et travail sur KOMACEL

05 juil. 2020 18:24

Merci Eric pour le schéma ... je vais me débrouiller avec çà ! :-)

J'ai pris le temps de faire les différentes mesures de niveau et de surface utile après mise en place des endstops et voici ce que cela donne :

Donc à part le coin supérieur droit, c'est très acceptable je trouve !!!

Par contre, j'ai recu et recoupé mon deuxième mandrin ER11 et çà tourne quand même pas très rond et çà m'empêche de mettre la vitesse à fond car çà vibre trop !!! je pense que le problème vient peut être de la pince D3,175 pour ER11 de mauvaise qualité ... il faut que j'en teste d'autres ... Sinon je vais laisser tomber l'ER11 et rester sur le mandrin d'origine avec des queues de D6 et D8 il y a déjà de quoi faire !!!

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